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無(wú)縫鋼管厚壁不均的主要表現
文章來(lái)源:http://www.mdestc.com 更新時(shí)間:2019/7/23 8:43:16
40cr無(wú)縫鋼管不均主要體現的三個(gè)方面
40cr無(wú)縫鋼管不均主要體現為螺旋狀壁不均、直線(xiàn)狀壁厚不均及頭尾部壁厚偏厚、偏薄等現象
一、螺旋狀40cr無(wú)縫鋼管不均的成因是穿孔機軋制中心線(xiàn)不正、兩軋輥的傾角不等或頂頭前壓下量太小等調整原因造成的壁厚不均,一般沿鋼管的全長(cháng)呈螺旋狀分布。主要措施是調整穿孔機軋制中心線(xiàn),使兩軋輥的傾角相等,按軋制表給定參數調整軋管機。
二、直線(xiàn)狀壁厚不均的原因是芯棒預穿鞍座高度調整不合適,芯棒預穿時(shí)接觸到某一面的毛管,致使毛管在接觸面上溫降過(guò)快,造成壁厚不均甚至拉凹缺陷。連軋軋輥間隙過(guò)小或過(guò)大!≤埞軝C中心線(xiàn)偏差。單、雙機架壓下量不均,會(huì )造成鋼管單機架方向超薄(超厚)、雙機架方向超厚(超薄)的直線(xiàn)型對稱(chēng)偏差。主要措施是調整好芯棒預穿鞍座的高度、保證芯棒與毛管對中。更換孔型及軋制規格時(shí)應測量軋輥間隙,使實(shí)際軋輥間隙與軋制表保持一致。用光學(xué)對中裝置調整軋制中心線(xiàn),年度大修時(shí)必須校正軋管機中心線(xiàn)。
三頭、尾部壁厚不均的原因是管坯前端切斜度、彎曲度過(guò)大、管坯定心孔不正易造成鋼管頭部壁厚不均。穿孔時(shí)延伸系數太大、軋輥轉速太高、軋制不穩定。穿孔機拋鋼不穩定易造成毛管尾部壁厚不均。措施是檢查管坯質(zhì)量,防止管坯前端切斜度、壓下量大,更換孔型或檢修均應校正定心孔。采用較低的穿孔速度,以確保軋制的穩定性和毛管壁厚的均勻度。當軋輥轉速調整后,匹配的導盤(pán)也做相應調整。
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